DMS3636直线振动筛激振器之维护经验

作者:河南祥瑞机器

发布时间:2019-06-05

《筛分技术资料》

本文作者:王淑兰  贾洪福 (鹤矿集团选煤总) 李绪俭 (鹤岗市热力公司)

       我选煤厂于 2001 年进行了改造,引进了三产品重介质旋流器这套工艺,在这套工艺中的脱介、脱水振动筛采用的是 D M S 3 6 3 6 型振动筛。此振动筛是由筛箱、激振器、弹簧装置、挠性连轴器及4 个驱动电机构成的。

该激振器采用对称布置在筛子箱两侧和中间板上的偏心块结构,共有六组偏心块,每3组偏心块之间分别用中间轴相连,四个电机分别用挠性联轴器相连,如图 1。

我们的新系统于2003 年 7 月正式投产使用。使用半年后,接连出现了振动筛“抱轴承”现象。尤其在 2004 年的 7、8 月 2 个月中,振动筛“抱

轴承”现象更为严重。从2004年2月到2004年11月,我们12台振动筛的 72个激振器,激振器“抱轴承”现象达152 次之多,这就相当于所有的激振器在半年内都换了两遍轴承。

1、故障原因

经过半年的摸索,我们总结出以下几种因素导致激振器的轴承抱住。

(1)、此激振器在设计上不太合理,它的排油油路曲折,旧油排出困难,另外,它内部的隔环上仅有 8 个φ10 的孔,如上面的注油孔没有与这些孔对不上的话,那么润滑油就注不进去,轴承因缺油就会发热,最后就会“抱轴承”。 

(2)、润滑油质量不好。用的润滑油注到轴承内,运行一段时间后,打开激振器后发现,轴承内的润滑油已经变性了,变成类似泥巴的东西。这些东西一旦进入轴承内,必定会导致轴承发热。

(3)、注油量少。由于注油孔小,里面空间小,所以用普通的压入式油枪注入的油根本达不到润滑轴承的要求。

2、维护措施

针对上面存在的问题,我们经过多次试验,最后总结出如下经验:

(1)、振动筛激振器的外部结构,不能改动,但我们把隔环的孔加大了,而且也加密了。这样注油孔与隔环的孔对上的机率就大多了。

(2)、更换了润滑油。原来用的是普通的二硫化钼3# 锂基脂。我们现在采用了统一牌二硫化钼 1# 锂基脂。这种润滑油不但质量好而且比较稀,注油时更容易些。

(3)、特意买来一个注油器,此注油器的压力达 30 MPa,这种注油器不仅注油方便,而且压力高,能把新油按要求注入轴承内部,还能把轴承内部的旧油排出。

(4)、我们设专人给振动筛注油,每 5 天注 1 次,每次 1个激振器内注 0.5 kg 润滑油。

经过一系列调整,振动筛“抱轴承”现象已经大大改善了。从 2004 年 12 月至今振动筛“抱轴承”仅为 4 次。不仅节约大量的人力和物力,更重要的是它不再是影响洗煤生产的制约因素。

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